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廢電板銅回收工藝研究

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廢電板銅回收工藝研究

原料的物理分選

廢電路板6.9kg二次破碎后,1mm以下部分占90%,金屬與非金屬充分解離,金屬主要富集在0.125~1.0mm粒徑中,而非金屬主要富集在小于0.125mm粒徑中。重密度組分3.1kg,輕密度組分3.8kg。銅在重密度組分中占99.67%。

重密度組分氧化氨浸

通過單因素條件試驗,得到銅浸出優化條件為:液固體積質量比10∶1,溫度25℃,空氣流量8m3/h,硫酸銨濃度2mol/L,氨水濃度2mol/L,浸出時間4h。優化條件下進行3次綜合浸出試驗,銅的液計浸出率分別為97.58%、97.70%和97.36%,平均97.54%;渣計浸出率分別為96.68%、96.75%和96.87%,平均96.67%。浸出過程中銅的物料平衡見表2.表3為浸出液中主要元素的質量濃度,表4為浸出渣中主要元素的質量分數。可以看出:浸出液中雜質含量低,鉛、錫、鐵、鋁、鎳、銀質量濃度均低于20mg/L,鈣質量濃度23mg/L,銅和鋅質量濃度較高。說明用空氣氧化、然后用氨水-硫酸銨體系浸出,選擇性較好,銅浸出率較高。除銅、鋅以外,其他金屬均得到富集,特別是鉛、錫和鐵的富集度更高。

萃取—反萃取

通過單因素條件試驗,獲得萃取過程優化條件為:萃取劑Lix84體積分數50%,相比Vo∶Va=1∶1,TBP濃度0.1mol/L,常溫下以500次/min的速度震蕩3min;反萃取最優條件為:硫酸濃度2mol/L,相比Vo∶Va=2∶1,常溫下以500次/min的速度震蕩5min。結果,銅萃取率為98.87%,反萃取率為93.34%。反萃取液中銅得到富集,而鋅質量濃度僅4mg/L(表5),符合制備硫酸銅或生產高純銅的要求。在以上優化條件下進行萃取—反萃取循環7次,結果銅萃取率及反萃取率均變化不大,萃取過程穩定,無污物和乳化現象產生,分相速度快,相界面清晰,說明該萃取體系穩定性良好。

超細銅粉制備

通過單因素條件試驗,獲得制備超細銅粉的優化條件為:反萃取液CuSO4•5H2O濃度1.25mol/L,用硫酸調節pH=2;以NaH2PO2•H2O為還原劑,加入量為理論量的4倍,采用二次加料法,在溶液溫度50℃時加入40%,升溫到75℃時加入剩余的60%;保溫反應2h,靜置3h后,離心,獲得銅粉;銅粉用蒸餾水洗滌4次,無水乙醇洗滌2次,置于真空干燥箱中常溫干燥。圖2及圖3分別為所得銅粉的SEM及XRD圖,圖4為空氣環境中暴露1月后銅粉的XRD圖。可以看出:所得銅粉粒度在1.5μm左右,且粒度均勻,呈單分散狀態;XRD衍射峰與純銅粉的標準衍射峰完全一致,表明制備的銅粉為純的銅粉顆粒;所制備銅粉在空氣環境中暴露1月后未被氧化,表明具有很好的抗氧化性。

浸出渣的處理

氨浸后的浸出渣中,錫質量分數約為25%,鉛質量分數約為10%,鐵質量分數約為4%。對此浸出渣先以磁選法選出90%以上的鐵,再用電選法分離金屬和非金屬。分離出來的鉛、錫在80%以上,可送鉛錫冶煉廠;而90%以上的非金屬集中處理,可減輕對環境的危害。

本文作者:王繼峰1李靜2楊建廣1,2作者單位:1廣西堂漢鋅銦股份有限公司2中南大學

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