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車身水洗工位銹蝕成因及解決策略

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車身水洗工位銹蝕成因及解決策略

本文作者:李軍作者單位:沈陽帕卡瀨精有限總公司

1問題

北汽福田諸城奧鈴汽車廠涂裝二車間前處理生產(chǎn)線采用間歇式處理方式,工藝流程為:預(yù)脫脂→脫脂→水洗1→水洗2→表調(diào)→磷化→水洗3→水洗4→純水洗。投產(chǎn)后,發(fā)現(xiàn)所有通過前處理生產(chǎn)線的車型在脫脂后的水洗工位都出現(xiàn)了車身局部生銹的問題,尤其是經(jīng)第2次水洗后的車身銹蝕現(xiàn)象更為明顯。由于車身各部位使用板材的不同,銹蝕程度也不一樣。特別是車身前圍上部、車門的上部和下部出現(xiàn)的斑點銹蝕和條紋狀銹蝕導(dǎo)致磷化膜外觀不均勻、產(chǎn)生條紋,直接影響了電泳質(zhì)量。為此,在現(xiàn)場通過大量試驗對這一問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析。

2問題產(chǎn)生的原因

首先對主脫脂槽液、第1水洗水、第2水洗水和表調(diào)槽液的游離堿度(FAL)和pH值進(jìn)行了檢測,結(jié)果見表1。

從表1的檢測結(jié)果初步得出以下結(jié)論:相對于主脫脂液的游離堿度而言,第1水洗水的游離堿濃度相當(dāng)于稀釋了128倍(通常第1水洗水稀釋倍數(shù)為10倍);第2水洗水的游離堿度檢測結(jié)果為0、pH呈極弱的堿性(接近中性),因此鋼板經(jīng)第2水洗后,在潮濕的環(huán)境中,表面很容易發(fā)生銹蝕。而且,經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查,發(fā)現(xiàn)第2水洗槽的加水不是加入到槽內(nèi),而是直接噴到車身鋼板表面,這使得鋼板表面附著的水膜的pH值更接近工業(yè)水的中性pH值,加重了鋼板表面的銹蝕程度。

為確認(rèn)上述結(jié)論,進(jìn)行了以下試驗,結(jié)果見表2。

從表2的試驗結(jié)果可以得到以下結(jié)論。

a.提高第2水洗水的pH值可以有效減輕鋼板的銹蝕程度。

b.在第2水洗槽里添加防銹劑可以有效減輕鋼板的銹蝕程度。

c.第2水洗槽補(bǔ)加的水不直接噴淋到車身上也會減輕鋼板的銹蝕程度。

3解決措施

針對上述導(dǎo)致車身鋼板發(fā)生銹蝕的原因,制定了以下改進(jìn)措施。

(1)適當(dāng)減少第2水洗槽的補(bǔ)水量并將補(bǔ)加水直接加入到槽中,同時保證水洗槽內(nèi)的水質(zhì)呈堿性(pH>9)。

(2)在第2水洗槽中加入15kg的NT-4055和25kg的AC-131。

(3)第2水洗的出槽噴淋用水使用第2水洗槽的槽內(nèi)水,使附著在鋼板表面的水膜呈堿性。

(4)為防止車身在第1次水洗后發(fā)生銹蝕,在第1水洗槽中也要添加15kg的NT-4055和25kg的AC-131。

改進(jìn)后第2水洗槽的有關(guān)參數(shù)的控制范圍為:pH值>9、促進(jìn)劑濃度>1.5pt。調(diào)整后,現(xiàn)場車身銹蝕問題得到徹底解決。

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